挖掘机故障汇总挖掘机是土石方工程中的主要施工机械,广泛应用于建筑、筑路、水利、露天采矿和国防工程中。挖掘机若不及时保养就可能出现各种故障,本人根据自己的实践经验,对挖掘机的常见故障做以下分析,仅供参考。
1.1.1蓄电池电量不足,此时应及时对蓄电池充电,检查蓄电池液面高度,及时补充电解液至规定高度。如果发现蓄电池老化充电不良,就应该更换蓄电池,同时注意电池的日常保养,不要让蓄电池经常处于亏电状态。
在输油泵或喷油泵的抽吸作用下,燃油由油箱经低压油路送到高压泵。若低压油路封闭不严,或油箱内油面过低,而车辆倾斜停放和行驶,空气会趁机进入油路;若气温高,燃油蒸发,也会在低压油路形成气阻,造成发动机工作不稳,自动熄火或发动机不能启动。
油路堵塞的常见部位主要有油箱内的吸油管、滤网、柴油滤清器、油箱盖通气孔等。造成油路堵塞的主要问题是注入了不符合标准的柴油,或在加油过程中混进杂质。预防关键是保证柴油清洁及油路密封,对油路进行经常性保养,加强对柴油滤清器的清洁保养,及时清洗或更换滤芯,根据作业环境条件及时对油箱进行清洗,彻底去除油箱底部的油泥及水分。
2.1.1挖掘机的液压泵多为变量柱塞泵,工作一定时间以后,泵内部零件不可避免的产生磨损,造成内漏,各参数数据不协调,导致流量不足、油温过高,速度缓慢,不能建立起高压,所以动作缓慢无力。对于这类问题须卸下液压泵进行数据测量,确认问题所在,更换不能继续使用的配件,或修复可以继续使用的配件,重新组装后上校验台调试,匹配各回路参数(压力、流量、功率及变量等)。
2.1.2挖掘机上一个重要液压元件-多路分配阀,上面有主安全阀、二次阀、溢流阀、补油阀等。若这些阀所设定的压力达不到标准压力则导致挖掘无力。另外,若阀杆与阀孔之间因为磨损而间隙过大,阀杆回位不完全、换向不到位,则大量内漏,导致流量不足,速度缓慢。此类问题,应当卸下多路分配阀,送到实验台进行调试,重新设定所有阀的压力至标准压力,消除阀杆与阀孔之间的间隙即可。
2.1.3进口挖掘机上的液压泵均配有先导齿轮泵,此泵主要是参与液压泵的变量和作为先导油打开多路分配阀的阀杆使其换向。若齿轮泵磨损过度建立不起一定的压力或齿轮泵上的安全阀设定达不到一定的压力,就会导致液压泵始终处于低流量状态,阀杆也不能完全换向,造成流量不足,动作缓慢,压力不足,挖掘无力。对于这类的问题,只须要换先导齿轮泵或重新设定先导安全阀即可。
2.2冷机时一切正常,热机时动作缓慢,挖掘无力。出现这样的问题表明液压泵内部配件磨损严重,须更换泵内易损件,并重新组装、上调试台校验调试。
挖掘机整机出现工作缓慢无力现象的另一个主要原因是液压油变质,因此,要注意监控液压油油质(粘度,流动性及有无悬浮物等),按时更换符合规定的液压油,就能很大程度上避免此类故障的发生。
一般情况下挖掘机都是采用双联泵,行走跑偏常为一只泵有故障,最简单的判断方法是:将液压泵的两根高压出油管对调,如果原来慢的变快,原来快的变慢,证明有一个泵有故障。排除方法:卸下液压泵,更换损坏件,再到实验台调试即可。
安全阀漏油将导致系统内的压力过低,使行驶马达的转速不够,从而出现行走跑偏。排除方法是:更换已损坏的行走马达安全阀;判断时可以将左右行走马达安全对换,看反向行走时是否偏转。
如果行走主阀内的弹簧变软或折断,或阀芯被卡住,都有可能引起油压降低,出现行走跑偏。检查时要测量行走主阀油路的压力,正常值是32.5Mpa。如果行走主阀损坏,就要更换或修理。
通过以上的分析,我们可以看到80%的挖掘机故障都是由保养不及时或操作不当引起的,因此,应当做好挖掘机的保养工作,同时提高操作手的技术水平,减少故障的发生,保障工程建设的顺利进行。挖掘机是土石方工程中的主要施工机械,广泛应用于建筑、筑路、水利、露天采矿和国防工程中。挖掘机若不及时保养就可能出现各种故障,本人根据自己的实践经验,对挖掘机的常见故障做以下分析,仅供参考。
1.1.1蓄电池电量不足,此时应及时对蓄电池充电,检查蓄电池液面高度,及时补充电解液至规定高度。如果发现蓄电池老化充电不良,就应该更换蓄电池,同时注意电池的日常保养,不要让蓄电池经常处于亏电状态。
在输油泵或喷油泵的抽吸作用下,燃油由油箱经低压油路送到高压泵。若低压油路封闭不严,或油箱内油面过低,而车辆倾斜停放和行驶,空气会趁机进入油路;若气温高,燃油蒸发,也会在低压油路形成气阻,造成发动机工作不稳,自动熄火或发动机不能启动。
油路堵塞的常见部位主要有油箱内的吸油管、滤网、柴油滤清器、油箱盖通气孔等。造成油路堵塞的主要问题是注入了不符合标准的柴油,或在加油过程中混进杂质。预防关键是保证柴油清洁及油路密封,对油路进行经常性保养,加强对柴油滤清器的清洁保养,及时清洗或更换滤芯,根据作业环境条件及时对油箱进行清洗,彻底去除油箱底部的油泥及水分。
2.1.1挖掘机的液压泵多为变量柱塞泵,工作一定时间以后,泵内部零件不可避免的产生磨损,造成内漏,各参数数据不协调,导致流量不足、油温过高,速度缓慢,不能建立起高压,所以动作缓慢无力。对于这类问题须卸下液压泵进行数据测量,确认问题所在,更换不能继续使用的配件,或修复可以继续使用的配件,重新组装后上校验台调试,匹配各回路参数(压力、流量、功率及变量等)。
2.1.2挖掘机上一个重要液压元件-多路分配阀,上面有主安全阀、二次阀、溢流阀、补油阀等。若这些阀所设定的压力达不到标准压力则导致挖掘无力。另外,若阀杆与阀孔之间因为磨损而间隙过大,阀杆回位不完全、换向不到位,则大量内漏,导致流量不足,速度缓慢。此类问题,应当卸下多路分配阀,送到实验台进行调试,重新设定所有阀的压力至标准压力,消除阀杆与阀孔之间的间隙即可。
2.1.3进口挖掘机上的液压泵均配有先导齿轮泵,此泵主要是参与液压泵的变量和作为先导油打开多路 分配阀的阀杆使其换向。若齿轮泵磨损过度建立不起一定的压力或齿轮泵上的安全阀设定达不到一定 的压力,就会导致液压泵始终处于低流量状态,阀杆也不能完全换向,造成流量不足,动作缓慢,压力不足,挖掘无力。对于这类的问题,只须要换先导齿轮泵或重新设定先导安全阀即可。
2.2冷机时一切正常,热机时动作缓慢,挖掘无力。出现这样的问题表明液压泵内部配件磨损严重,须 更换泵内易损件,并重新组装、上调试台校验调试。
挖掘机整机出现工作缓慢无力现象的另一个主要原因是液压油变质,因此,要注意监控液压油油 质(粘度,流动性及有无悬浮物等),按时更换符合规定的液压油,就能很大程度上避免此类故障的发 生。
一般情况下挖掘机都是采用双联泵,行走跑偏常为一只泵有故障,最简单的判断方法是:将液压 泵的两根高压出油管对调,如果原来慢的变快,原来快的变慢,证明有一个泵有故障。排除方法:卸下液压泵,更换损坏件,再到实验台调试即可。
安全阀漏油将导致系统内的压力过低,使行驶马达的转速不够,从而出现行走跑偏。排除方法是: 更换已损坏的行走马达安全阀;判断时可以将左右行走马达安全对换,看反向行走时是否偏转。
如果行走主阀内的弹簧变软或折断,或阀芯被卡住,都有可能引起油压降低,出现行走跑偏。 检查时要测量行走主阀油路的压力,正常值是32.5Mpa。如果行走主阀损坏,就要更换或修理。
通过以上的分析,我们可以看到 80%的挖掘机故障都是由保养不及时或操作不当引起的,因 此,应当做好挖掘机的保养工作,同时提高操作手的技术水平,减少故障的发生,保障工程建设的顺 利进行。挖掘机的结构及常见故障排查(转载)俊COM 收录于2010-11-24 阅读数: 公众公开 原文来源
目前,在施工中使用的挖掘机多数为斗容1吨左右的单斗液压挖掘机,它们多数采用双泵双回路全功率变量液压系统,其液压系统框图如图1所示,所有的工作机构被分成两组,由操纵阀1、2分别控制,前泵、后泵分别作为操纵阀1、2的动力来源,向它们提供压力油,主溢流阀1、2分别控制两组工作机构的最高工作压力,并且两者的调定值相等。各工作机构的分液压油路中又装有过载阀(又名分路溢流阀),在机器受到意外冲击等情况下保护液压系统的安全。各过载阀的调定压力一般也都比较接近。另外,许多挖掘机在斗杆缸、动臂缸共同或单独工作的情况下,操纵阀1、2合流,同时对它们进行供油。
由于是操纵阀1、2控制的所有动作均不正常,故障点应处于二者的公共部分,即操纵阀以前的部分。根据液压系统框图,整机全部动作故障的原因有:
(l)液压油不足,吸油油路不畅(如吸油滤芯堵塞),油路吸空等造成液压泵吸油不足或吸不到油,使得整机全部动作发生故障。
(2)先导油路故障。此故障只存在于伺服操纵的挖掘机,对于机械式拉杆操纵的挖掘机则不存在。先导油路故障会造成先导油压力不足,使得操纵系统失灵,从而表现为整机动作故障。
(3)液压泵与发动机之间的传动连接损坏。这样发动机不能带动液压泵,泵口也就没有压力油输出,使得整机不动作。
(4)前后液压泵均严重磨损或损坏,造成泵的输出流量、压力不足,从而引起整机动作迟缓无力或完全不动作。
先检查液压油量。不足,加够Z检查吸油管是否破裂,接头是否有松动等类似现象,它们会造成油泵部分或严重吸空;检查吸油滤芯是否有堵塞或吸扁等,如有应更换。
其实,除液压泵损坏外,执行元件或轴承等损坏也会使得回油滤芯有大量金属粉末及颗粒,但此处是讨论整机全部动作故障原因,因而忽略非公共部分元件。但有时液压泵因长期使用导致过度磨损,这样在回油滤芯处并无明显的异常情况,却仍会引起机器故障,这一点必须加以注意。
如果前面两种检查均无异常,此时应检查先导油路压力,造成先导油路故障的故障点有:先导泵、先导油出油滤芯、先导油路溢流阀、油路地方泄漏等,如发现先导油压力不足,应按先易后难的原则导找故障点,然后排除故障。如果系统仍不正常,此时应分两种情况:
①整机完全没有动作,在操作机器时也没有负荷感觉。这时要检查泵与发动机之间的动力传递部分,如传动花键是否损坏等。
(l)动作缓慢无力或完全没有动作(包括来回动作中一个方向的动作故障)。根据故障检查先易后难的原则,先检查先导油路、分路过载阀;如果仍正常,检查操纵阀,看相应的阀芯是否卡死;如果仍正常,则应检查执行元件和与之相关的部分。
如一台 PC3 00一血型挖掘机,在工作中转盘回转时突然不能停止,等停下来后就不能再转动,而机器的动作全部正常。由于是两个方向都不能转动,马达的溢流阀、补油阀故障可排除;检查回油滤网,没有发现异常,估计马达本身应无问题;启动后操作回转,听发动机的声音有负荷感觉,用手触摸回转马达的油管,明显感到有压力油进人马达,由此推断操作手柄、先导油路、操纵阀工作均正常;这样,回转减速箱成了主要怀疑对象。假如工作中回转减速系统因元件损坏等造成传动突然中断,那么回转马达与转盘的联系中断,转盘转动起来后,当马达停止时,制动不了转盘,转盘在惯性的作用下继续转动Z当转盘停止后,再操作口转动作时,即使马达工作正常,而动力不能传递至转盘,机器不能回转。根据此假设分析,将马达总成拆下,发现回转马达输出轴与花键套相配合的内齿损坏,不能啮合,回转马达与口转减速箱的动力联系中断,因而出现前述的故障现象。
挖掘机有时无需操纵而自己出现一些动作,这种现象的本质是:在工作回路本应关闭时却有压力油进人到执行元件使之动作。可能的故障点有:与故障动作有关的操纵杆及先导阀(机械式操纵的机器应为拉杆)、操纵阀阀芯及问体。具体检查方法为:堵住相应的到操纵阀的先导油管后试机,假如故障消失,说明故障在操纵杆及先导阀部分Z否则应检查阀芯是否卡死、过度摩磨损或装配错误等;若阀芯正常,应继续检查与阀芯配合的阀体和元件(如油封)等是否损坏。
有一台 PC3 00— I型挖掘机,每次在 工作一段时间后,左边履带会自动行走,长时间停机后再起动,故障消失,再工作一段时间后又重复出现前述现象。此种机型为机械拉杆式操纵,将操纵左边履带的拉杆拆掉,故障不消失。检查发现阀芯已不在中位,拆开阀芯另一端的密封盖,阀芯回到中位,故障消失。后经仔细检查发现问芯座孔中有一条油封,阀芯从这条油封中穿过,油封在阀体与阀芯之间起密封作用,由于这条油封老化,密封作用减弱,使得阀体中的压力油能慢慢沿着阀芯座孔流至阀芯有密封盖的一端,当密封盖内的油压达到一定程度时,就将阀芯推向靠近拉杆的一端,阀芯离开中位,使履带行走。更换油封后故障消失。
液压挖掘机的故障形式非常之多,不能在此一一述及,关键是善于总结。如能掌握有效的故障分析方法,结合液压挖掘机的结构特点,对故障进行分类处理。那么在故障的判断处理中就可收到事半功倍的效果。应检查液压泵的全功率调节系统,不同型号、特别是不同品牌的挖掘机其功率调节系统也不尽相同,此时应根据具体机型的技术资料进行详细检查及调节。
分析:由于另外一组操纵阀所控制的子系统全部正常,因此两组操纵阀所共用部分不存在故障的可能。又根据几个动作同时不正常这一现象分析,故障点应在这几个动作的公共部分,再结合液压挖掘机的液压油路具体结构可知故障原因有以下几条:
(l)故障子系统主溢流阀故障。现在,挖掘机上的主溢流间均为先导式溢流阀,主溢流阀不能正常工作的原因常为:压力调节不正常、锥阀的锥面磨损、先导阀芯阻尼孔堵塞等。当然还有弹簧折断等原因,它们均会造成整个子系统压力不足,从而引起系统动作迟缓无力,甚至不能动作,怎样判断是否为主溢流阀故障呢?这里推荐一种现场诊断中非常实用的方法:换位对比法。将故障子系统中主溢流阀与正常子系统中主溢流阀对调后试机,如果故障移到另一子系统,则可断定原故障系统主溢流阀故障,如对调后故障仍在原子系统中,则主溢流阀工作正常,应另寻找故障原因。
(2)故障所在子系统液压泵故障。其中液压泵损坏、装配不当会造成机器相应的几个动作全部丧失,液压泵磨损会使得此组动作缓慢无力。
不管其故障形式如何,只要根据本文中的分析方法,确定了大致故障点后进一步进行检查、拆卸,终能发现问题所在。同样,对有怀疑的液压泵也可用换位对比法,调换泵出口管路,从而改变子系统的工作泵,视其子系统的故障是否改变。改变,则为液压泵故障,否则故障不在液压泵。
例如有一台加藤 H DS 00—Vll型挖掘机,回转时整机振动,与之同组的动臂、斗杆动作时,也感觉有些不顺畅,但不是很明显。同组的履带在行走时与另一侧履带相比较慢半岛官网。在排除主溢流阀故障后,调换两液压泵出油管,两组子系统故障现象也随之改变,则故障在液压泵。解体液压泵,发现液压泵缸体与配流盘接触的弧形面上有几处金属剥落形成的缺口,正是这些缺口造成压力脉冲现象,产生以上故障,维修后故障消失。
(3)故障子系统液压泵调节机构故障。液压泵调节机构发生故障的表现为:机器工作时,液压泵工况不能随工作装置工况的改变而改变。
例如有一台加藤HD770一I型挖掘机,冷机时一切正常,工作一段时间温度升高后却发现回转、斗杆和一边履带(与回转同一液压泵)动作同时变慢,停机冷却后又一切正常。后来检查泵流量调节柱塞,发现柱塞卡孔不能自由移动,这样在工作装置需要液压泵增大流量时,因调节柱塞卡死,流量不能增大,而表现出动作缓慢。将泵调节机构解体,发现调节柱塞有些磨花,磨光清洗后装回,故障消失。
从液压系统结构上分析,既然是单个动作故障,就可排除多个动作公共部分故障的可能性,这样可能的故障点就在该动作的操纵控制部分与执行元件之间。具体包括此动作的操作手柄及先导阀、先导油路、操纵阀芯与阀体(通常阀体出现故障的可能性很小),分路过载阀,执行元件和相关部分。其中先导油路、分路过载问和部分操纵阀故障可用前文所述的换位对比法加以判明。换位对比法的本质是:将有故障和无故障的功能相同或相近的元件进行位置互换后,故障位置是否会改变,而确定故障点。
1、挖掘机的液压泵为柱塞变量泵,工作一定时间,液压泵内的原件如(缸体、柱塞、配流盘、摇摆等)不可避免的产生过度磨损,造成大量内漏,各参数数据不协调,导致流量不足油温过高,速度缓慢,不能建立起高压,所以动作缓慢挖掘无力。对于这类情况的毛病,须卸下液压泵,送交本公司调试部,将液压泵进行数据检测,确认挖掘机问题所在,更换不能继续使用的配件,修复可以使用的配件,重新组装液压泵后,再上调试实验台,匹配各系列软参数(如:压力、流量、扭矩、功率等)即可。
2、挖掘机同时还有一个重要液压原件多路分配阀,上面有主安全阀、二次阀、射流阀、补油阀等。若这些安全阀现在所设定的压力达不到标准压力(EX200-5主安全阀的标准压力为320kg,而现在的压力仅有230kg)则导致挖掘无力。还有,若阀杆与阀孔之间因磨损而间隙过大,阀杆回位不完全,则导致流量不足,速度缓慢。对于这类情况的毛病,须卸下多路分配阀,送交本公司后直接上调试台进行调试,重新设定所有安全阀的压力,消除阀杆与阀孔之间的间隙即可。
3、挖掘机上的液压泵均配有先导齿轮泵,此泵主要是参与液压泵的变量和作为先导油打开多路分配阀的阀杆使其换向,若此齿轮泵磨损过度,不能建立起一定的压力或齿轮泵上安全阀设定的压力不够,就会导致液压泵始终处于低流量状态,阀杆也不能完全换向,这样就会流量不足,动作缓慢,压力不够,挖掘无力,对于这类情况的毛病,只需更换先导齿轮泵或重新设定先导安全阀即可。
这种情况的毛病就表明液压泵非到大修不可的程度了,液压泵内部配件严重磨损,继续使用下去有可能造成液压泵配件严重损坏。需要处理或更换内部所有磨损的配件,重新组装后再上实验台调试,才能恢复液压泵的标准状况。
液压泵本身也有一定的功率,若液压泵功率大于发动机的功率就会出现闷车(憋车)现象。这需要将液压泵上实验台检测调试,把液压泵的功率降至发动机功率95%即可。
液压泵分为前后泵或左右泵,行走跑偏说明有一只泵有故障,最简单的判断方法,是将液压泵的两根高压油管拆出对调一下,如果原来慢的行走变快,快的行走变慢,这就说明有一只泵有故障,对于这类情况的毛病,只需卸下液压泵,加工或更换一只泵内的配件,再上实验台调试即可,同时也解决了一只手柄不理想的问题。
编辑:B2B99商业服务站 文章来源:网络 我们无意侵犯您的权益,如有侵犯请[联系我们] 液压挖掘机故障诊断实例
一台常州现代220LC-5液压挖掘机在使用过程中突然出现所有操作全无反应,发动机却运行正常的故障。维修时将液压锁操作手柄处侧盖打开,里面是一个轻触式二位开关,经测试,开关工作正常。然后将挖掘机主液压泵侧盖打开,拔去先导阀线圈的插头,启动发动机,释放液压锁手柄,测得先导阀插头的端电压为27V,属正常。后又测得先导阀电磁线Ω),说明电磁线圈已损坏。因当地无法购到同型号线圈,且价格较高,因而决定自行重新绕制,测得线Ω),再将原线圈的插头与新线圈接头连接,将线圈做浸漆绝缘烘干处理后,装回挖掘机上。试机,机器工作恢复正常。
一台原上海建机厂产R942液压挖掘机在施工中出现以下故障现象:动臂提升无力,左回转缓慢;当继续作业0.5h后,油温升高,动臂无法提升,同时左回转几乎不能转动。分析认为,在其他动作正常、主泵和主溢流阀也完好的情况下,引起动臂无力的原因可能是:主控制阀与滑阀阀芯及阀体因磨损导致间隙过大,造成内漏较大;过载阀和补油阀损坏或调压过低;动臂缸密封损坏导致内泄增大;先导控制油路有故障。
在油温45~55℃时,对上述4个原因逐项进行了检查,结果前3项均未发现问题,在检查先导油路时,发现控制提升动臂的先导阀手柄下有漏油现象;发动机高速运转时测得动臂提升先导油压只有2MPa(标准值为3.3MPa),无法将主控制阀阀芯推到最大行程的位置,造成动臂提升无力。
出现左回转缓慢现象的主要原因可能是主控制阀有故障或先导油路异常。逐项检查后发现,过载阀上的先导锥阀阀芯磨损严重(有约0.10mm的磨痕),经修磨后装机试验,左、右回转均恢复正常。
一台韩国汉达HE一280挖掘机在大修并更换液压泵的缸体和柱塞后,启动开行时(气温为-30℃),液压泵不工作并伴有异常响声,拆检发现柱塞与缸体黏在一起,呈“咬死”状态。起初判断为液压油污染造成,但在更换干净油后又出现柱塞“咬死”现象。为此将“咬死”的缸体和柱塞进行金相组织分析,该柱塞材料的室温(20℃)组织为马氏体+残余奥氏体,但因其Ms点(奥氏体转变马氏体的开始点)在室温以上,而Mf点(马氏体转变终点)在室温以下,所以就会保留相当数量未转变的残余奥氏体。又因残余奥氏体为不稳定相,在两种情况下会发生转变:在Ms点以上,当奥氏体发生塑性变形时会引起通常的马氏体转变,变形量越大,马氏体转变量越多;当材料温度降低到室温以下时,残余奥氏体会继续转变成马氏体,温度越低,转变量越大。
由于奥氏体为面心立方结构,马氏体为体心立方结构,当奥氏体转变成马氏体时,体积会发生膨胀。对于上述第一种转变,因挖掘机的运转较平稳,缸体和柱塞之问的振动冲击较小,所以即使奥氏体向马氏体转变,其转变量也很小。但是对第二种转变,因为北方地区冬季的最低气温可达-30℃以下,会使残余转变在很短的时间内完成,致使柱塞因其体积瞬间增大而出现“咬死”现象,该机的故障原因正在于此。
为解决上述问题,未经使用的缸体和柱塞按以下工序处理:用专用量具测量出液压泵缸体和柱塞在室温下的配合间隙;将缸体和柱塞分别进行冷处理,即放至-50~-60℃处30min后取出;用磨床对柱塞进行磨削加工至室温时的配合尺寸;对柱塞表面进行激光淬火;用金属专用抛光膏对柱塞表面进行抛光处理。按上述方法处理后,在户外作业时再没有出现过柱塞被“咬死”的现象。
一台W4-60C型挖掘机突然出现向右旋转缓慢无力的情况。开始以为是操纵阀的阀杆不到位,经查操纵阀工作正常;于是将回转马达的2根高压油管对调安装,重新启动挖掘机,结果向右旋转正常,向左旋转变得缓慢无力。由此可知,问题不在回转马达,而在回转马达的安全阀上。
另一故障是当动臂操纵杆置于中间位置时,突然出现动臂严重自行沉降现象。开始认为是动臂缸活塞密封圈磨损严重所致,更换新件重新试机时故障依旧。
根据维修经验,可断定故障出在操纵阀上。如果操纵阀工作良好(无内漏现象),不管动臂缸活塞密封圈磨损多么严重,动臂绝不会自行沉降。
由于这是突发性故障,故不可能是因动臂操纵阀磨损过甚所致。经分析应是动臂缸的过载阀出现了问题,检查时果然发现该阀的阀芯和阀体之间卡有脏物。清洗、装复后试机时,故障已排除。
判断动臂缸活塞密封圈的磨损程度可采用如下方法:升起动臂、将操纵阀置于中位,在动臂尚未发生自行沉降时,慢慢拧松动臂缸上腔的油管接头,如果液压油不断向外流出且动臂不断沉降,则说明动臂缸活塞密封圈磨损严重;否则就说明活塞密封圈的磨损并不严重。
一台WY80型液压挖掘机在刚开始施工时铲斗挖掘速度缓慢,其他各项动作都正常;工作一段时间以后,随着油温的升高铲斗缸逐渐变得无力,铲斗装不满直至不能正常工作。
检查先导压力。机器刚开始工作时,油温较低,先导压力为3.5MPa,铲斗进行挖掘工作时,先导压力降至2.5MPa;当油温升高至55℃:以上后,先导压力为3.OMPa,若此时进行铲斗挖掘,先导压力即降至2.0MPa以下。可见是铲斗挖掘先导油路有泄漏,致使先导压力油不能完全打开主换向阀,故铲斗挖掘速度缓慢。根据该机的液压系统工作原理可知,液压系统有2个主液压泵,分别为动臂缸和铲斗缸供油,必要时再由一换向滑阀实现合流,使动臂和铲斗能快速动作。在铲斗缸和动臂缸的先导油路中连有一个液控换向阀,进油口A与铲斗缸先导操作阀相连;控制油口D与动臂缸的先导操纵阀相连;出油口c与铲斗缸、动臂缸共用的合流换向滑阀相连;油口B、E为回油口,与先导回油路相连。机器只进行铲斗挖掘工作时,阀芯在弹簧的作用下位于左侧,油口A与E相通,此时铲斗先导操纵阀可同时控制铲斗换向滑阀和合流换向滑阀动作,向铲斗缸的大腔供油;当动臂起升与铲斗挖掘同时工作时,由于动臂缸和铲斗缸的大腔共用1个合流阀,使两油缸不能同时快速动作;当油口D进油时,推动阀芯右移,堵住油口A、C通道,打开油口中B、C通道,这样,C口的压力油卸荷,使动臂缸可以快速动作,而铲斗缸只能通过一个换向滑阀供油,故不能快速动作;当铲斗进行挖掘工作时,如果阀芯磨损严重,先导油就会从油口B处泄漏,导致先导油压力降低,发生如上所述的故障。
用1块小薄铁片堵住进油口A。当铲斗挖掘时,先导油压力不再降低,但合流换向滑阀不能合流,铲斗缸由于只有1个液压泵供油,工作速度缓慢,挖掘有力,铲斗能满装,但这种方法只能在应急时采用。拆下液控换向阀,拆开后发现其阀芯已严重磨损,与阀体的配合间隙很大。当堵住油口C,从油口A注入煤油时,煤油很快就泄漏掉,这表明阀芯和阀体的磨损量已超过了允许的极限值,导致油液泄漏量大。更换液控换向阀后故障被排除。
常见挖掘机故障有:两履带行走无力、正常作业中,机油压力突然报警、回转无力、回转和左行走突然动作全无等等,本文列举了12中经典案例供大家参考。1、EX220-2。挖掘机故障之两履带行走无力。
经测量两侧行走压力为22MPa。另据机主反映,有时也出现行走高底速串挡现象。据此可以初步判断为中央回转接头密封损坏。拆检发现:各油道油封已成深棕色颗粒状。更换新密封后,测试行走压力为35MPa。试机2小时工作正常。
检查:机油油位正常,机油压力传感器至电脑之间的线束正常。检测机油压力传感器正常。根据机载电脑的报警提示,对照维修资料判断,故障原因是机油滤油器堵塞,引起该滤油器上的压力感器报警。更换机油和该滤油器后故障排除。
测试回转马达的工作压力,测试点为控制阀出口。左右回转时压力均为11MPa。但执行元件工作正常,由EX200-2的系统工作原理分析,说明泵本身无问题。故障应位于控制阀内或控制该阀流量的部件上。
4、UHO83-7。挖掘机故障之回转和左行走突然动作全无。操作人员反映无动作时同时听到“咔”的一声脆响,大约在主泵位置。试机未发现后泵旋转组件异常,泵出口油管也不振动。初步判断为变量机构的故障。分解后泵变量机构后,发现两个变量拨销中的一个断裂。使后泵始终处于最小变量位置。更换了一个新销后故障排除。
121HD900-7。上车突然动作全无,但左右行走正常。上车的四个执行元件无动作。由于该机的行走操纵为机械操纵。故与主泵及其变量部分无关。故障应在先导系统上。测试先导泵出口压力,压力为0。拆掉先导泵出口油管,启动发动机油管无油流出,可能先导泵驱动轴断裂。分解后果然。更换新品后故障排除
操纵人员诉述:最初发现发动机油门在中小位置才能操纵回转,现在必须将发动机油门加大或者将工作装置运动到行程终点位置回转方可工作。而一个月前用怠速就能回转作业。
上机试验,该机的所有动作均较正常慢。检查先导泵出口压力,仅1.1IMPa,正常压力为3.14MPa。调整先导压力安全阀,无效。
检查先导滤芯发现有大量铝末,确定是先导泵损坏。经分解先导泵发现壳体扫膛。更换新泵并将安全阀调整正确后故障排除。.
经测试后泵压力30MPa,基本正常。对于如此突发性的故障考虑为后泵变量机构的可能性较大。如果是泵本身故障泵出油管应有异常。分解后泵变量机构:发现恒功率限制的阶梯形调节活塞被卡在压力最大位置,导致后泵排量最小。
试机后仅发现行走一侧跑偏。交换两主泵管后改为另一侧跑偏,故障在主泵或其变量机构。按常规调节伺服阀,当试图加大泵流量时,无效;当试图减小主泵流量时也无效。打开伺服阀上盖,发现伺服阀内的活塞己锈死。
8、EX200-1。挖掘机故障之最早突然无回转,但同时动动臂或斗杆后铲斗时有回转;后来只有动行走时才有回转。
由故障现象可看出,上泵,控制阀和回转马达无问题.测试打开回转制动器的压力为4.2MPa,属正常。测试打开回转制动阀的压力为1.2MPa,太低。
由于该机使用多年,各部件的泄漏严重,无法提高该压力。敌现场只能采取降低制动阀回位弹簧力的方法。经上述措施处理后回转作业正常。
试机检查其余各动作均正常。也发现三种油缸运行到行程终点同时操纵回转动作时,回转加快并有力。检查控制回转的电磁比例阀,发现阀芯已卡住。清洗安装后故障消除。
故障分析:当比例阀阀芯卡住时,通常阀芯卡在控制油压的最大位置。当取补偿阀的控油压最大时,则泵流入回转控制阀的油液最少。所以回转动作既慢又无力。
由大量的现场经验证明,该机型的缺点是系统对污染太敏感。如果油液污染严重或回油滤芯的质量不好,导致挥油背压过大滤纸被击破。各个比例电磁阀和高速电磁阀极易卡住或损坏。此故降即为液压系统污染严重造成。当污物卡住阀芯时无动作:当偶然的震动使阀芯活动后动作正常这种情况.下需全面清洗液压系统和电磁阀。更换新油和各处滤芯。
检查发现斗杆被操纵时不但不动,而且操纵动臂时斗杆油缸有自然下沉现象。此故故障与例1相同,只不过拉缸后主阀杆正巧卡死在中位,
经检查除左右回转突然慢,无力外、当机器位于地而倾斜状态时,上车可自行卜溜。其余动作正常。据此判断可能系回转马达故障。
分解回转马达:打开上盖,发现制动活塞预紧弹簧孔处有大量铜铁屑,进一步分解发现马达传动轴与缸体的花键己磨平.另外回转马达柱塞元件也全部损坏。最后更换新品并清洗系统后装机运行。正常。
挖掘机在使用的期间我们也要学会怎样保养,保养的同时也是在检查哪里是否有故障发生,这样也减少我们在施工时遇见不必要的麻烦。本文讲述怎样做卡特挖掘机保养之冷却系污物的清除,并列举三种简便的保养方法:
将15%的氢氧化钠溶液注入系统中,8~12h后运转柴油机,待水温上升到80~90℃时停车,立即放出洗液,以防悬浮在溶液中的水垢沉淀堵塞水道,而后用清水清洗系统,直到洗净为止。
如果卡特挖掘机汽缸盖为铝合金结构,可按硅酸钠50g,液态肥皂20g,加水10kg的比例配制成清除液,卡特挖掘机保养加入冷却系中,在卡特挖掘机工作温度下运转1h左右,然后放出洗液,再用清水洗即可。
(1)吹洗法。即在油箱中留存部分柴油,然后将19.6~29.4KPa的压缩空气用塑料管通入油箱底部,使柴油翻腾而进行清洗,并不断变换气管下端的位置和方向使整个油箱都清洗到。吹洗后立即放出油箱的柴油,卡特挖掘机保养使悬浮在油中的杂质随柴油流出。如流出的柴油较脏,用上法再次清洗,直到放出的油不含杂质为止。
(2)蒸气法。放尽柴油,拆下油箱,然后往柴油箱内加注大半箱水,将蒸气用导管从加油口导入水中,使柴油箱内的水沸腾1h左右。这样,粘附在箱内壁上的胶质和残存的柴油分子即可溶于水中。质量轻的脏物便浮于水面并被冲走。这样连续两次,柴油箱便可冲洗干净。
(3)溶剂法。用热水清洗卡特挖掘机柴油箱,再用压缩空气吹干,以清除其内部的柴油蒸气,最后再将柴油箱放入含有10%氢氧化钠的水溶液内浸洗。浸洗后用清水冲洗柴油箱内部和外部。如发现外部有锈蚀,则用钢丝刷刷净。
日立挖掘机在使用过一段时间后总会出现一些故障,而很多故障都是由一些小的原因所引起的,如果挖掘机师傅们懂得一些基本的挖掘机维修保养知识就能在挖掘机出现故障时自己诊断故障所在,以下是美瑞特挖掘机维修厂的日立挖掘机维修师傅们根据维修过的日立挖掘机总结出的典型日立挖掘机常见故障: